Page 81 - 《橡塑技术与装备》2024年5期
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工艺与设备                                                     马磊 等·因设备机型造成的胎面脱层问题研究


                后会吸附空气中的水分。导致生产时基部胶胶料气孔                           3 解决措施
                率较大,同规格同转速条件下,停放时间长的基部胶                           3.1 挤出机温度调整
                胶料,在胎面复合时,基部胶膨胀要大于正常情况下                               设置区分挤出机冬、夏季温控,要求冬季温控温
                基部胶的膨胀。                                           度高于夏季温控,同时冬季生产时,首规格温控在原
                2.3 上、下位机挤出机机型差异较大及挤出                             标准上提升 10  ℃。在节假日停起班期间,设备相关
                量不匹配                                              人员提前 1 个班进班开机调试温控,   确保挤出机温控
                    行业内胎面生产线普遍采用 Φ250/Φ200 机型,因                   运行正常及保证设备预热效果。同时对下位机采取保
                我司采用 Φ250/Φ150 机型,上位机和下位机机型相差                     温措施,通过对下位机机筒外部整体安装保温材料(见
                较大,在生产胎面时下位机转速较大。受转速的影响,                          图 5),增加下位机的保温效果,减少因预热不到位,
                下位机在机筒内的混炼时间短,在相同速度下,Φ150                         使得胶料温度过低,造成胶料塑化性能及黏性下降。
                挤出机塑化效果与 Φ200 挤出机相比要差些,因此对
                胶料黏合性能会有一定的影响。使得胎面胶与基部胶
                通过口型板复合后层间黏合性较差,胎面在经过千层
                面压合后会出现层间气泡。
                2.4 开板比例过大
                    胎面胶与基部胶(翼胶)是经过口型板,通过压
                力复合挤出而成。在一定的温度下,当开板比例过大,
                在生产厚规格胎面时,在经过口型板复合时,胎面胶
                与基部胶(翼胶)复合压力较小,导致胎面胶与基部
                胶贴合效果较差,胎面在经过千层面压合后会出现层
                间气泡。
                2.5 操作手法不同                                                         图 5 保温材料
                    在生产过程中,受不同批次胶料影响,当米重偏
                                                                  3.2 增加下位机生产效率
                轻或肩厚偏薄时,为保证部件厚度及重量,不同的员
                                                                      我司通过螺杆优化,将下位机的 Φ150 螺杆由普
                工操作手法不同,有员工会人为性通过增加下位机转
                                                                  通螺杆更换为高效螺杆,通过优化改进螺杆形式,增
                速来保证重量及厚度合格。长时间按此方法调整后,
                                                                  加下位机储胶量,提升 Φ150 螺杆生产效率。
                因设备自身原因,下位机挤出压力较大,加之人为性
                                                                      螺杆结构优化后,通过对螺杆储胶量称重对比,
                增加下位机转速,最终会因下位机挤出压力与上位机
                                                                  高效螺杆储胶量较普通螺杆提升 11% 左右,(普通螺
                挤出压力不匹配,导致胎面在口型挤出后出现脱层现
                                                                  杆与高效螺杆储胶量对比,如表 1 所示),Φ150 效率
                象。
                                                表 1 普通螺杆与高效螺杆储胶量对比
                                                       -1
                                                                                           -1
                                                                          -1
                      螺杆类型     储胶量 /kg    Φ250 转速 /(r . min )  Φ150 转速 /(r . min )  线速度 V/(m . min )  部件质量
                      普通螺杆        27            17.5               18                 9          偶发性脱层
                      高效螺杆        30            18.2               17.5               9          偶发性脱层
                有一定的提升,生产时下位机转速有小幅下降,但是                           调整到 1:0.92。尝试通过减小开板比例,增加胎面胶
                经过长期跟踪验证,对脱层改善效果不太明显,厚规                           与基部胶的复合复合压力。
                格还是会偶发性出现脱层现象。                                        减小胎面口型开板比例后,复合压力明显增大,
                3.3 优化口型板开板比例                                     大比例胎面口型和小比例胎面口型挤出机转速有明显
                    为增加胎面胶与基部胶(翼胶)经过口型板时的                         区别,小比例胎面口型挤出转速要明显大于大比例胎
                复合压力,尝试减小胎面口型的开板比例进行验证。                           面口型挤出转速(大比例与小比例口型转速对比,如
                我司胎面之前普遍采用的开板比例为 1:0.97,通过选                       表 2 所示)。而且从同一个规格断面来对比,小比例胎
                取 1 个常干的易脱层规格,将开板比例由最初的 1:0.97                    面口型因挤出压力增大,小比例胎面胶的气孔率(见



                      年
                2024     第   50 卷                                                                      ·33·
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