Page 100 - 《橡塑技术与装备》2026年2期
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橡塑技术与装备
            HINA R&P  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT



             段混炼在 XK-160 型开炼机上进行,加料顺序为 :一                      能相近。
             段混炼胶 → 硫黄等 → 下片。                                   表 4 硫化胶的物理性能(硫化条件 : 150 ℃ ×40 min)
                 正常胶料混炼采用串联密炼机 GK320 进行一段母                                  项目                正常      试验
                                                                        绍尔 A 型硬度 / 度           64      64
             胶混炼,然后在下密炼机进行无压力补充混炼,2 段                                  100% 定伸应力 /MPa         2.71    2.72
                                                                       300% 定伸应力 /MPa         12.67   11.38
             使用 F370 进行回车混炼工艺,终炼在 F270 密炼机进
                                                                         拉伸强度 /MPa            26.51   25.51
             行混炼,全过程采用开炼机进行补充混炼、冷却、收取。                                   拉断伸长率 /%             507     499
                                                                        拉断永久变形 %               18      16
                 试验胶料混炼采用串联密炼机 GK320 进行一段                                          -1
                                                                       撕裂强度 /(kN·m )           54      56
             母胶混炼,加工助剂 PP 等小料一起加入,一段混炼                                     回弹 /%               49      52
                                                                        压缩疲劳升温 ℃              20.7    21.2
             后直接在 F270 密炼机进行混炼,全过程采用开炼机                                 压缩永久变形 %               3.5     3.7
                                                                     阿克隆磨耗 (cm . 3  1.61 km)  0.145   0.136
             进行补充混炼、冷却、收取。
                                                                         炭黑分散等级                7       7
             1.5 性能测试                                                   密度 /(kg dm )          1.108   1.108
                                                                               .
                                                                                  -3
                 胶料和成品轮胎性能测试均按相应国家标准或企
             业标准进行,挤出温度使用针式测温计随机测量,胎                               综上,加入加工助剂可使胶料在保证原有性能的
             面尺寸厚度使用离线侧厚。                                      基础上,有效降低胶料门尼黏度,改善加工性能。
                                                               2.3 大料试验
             2 结果与讨论                                           2.3.1 生产过程中门尼黏度对比
             2.1 加工助剂 PP                                           分别生产 20 车正常胶料和试验胶料,并检测各段

                 莱茵加工助剂指标如表 2 所示。                              母胶和终炼胶门尼黏度,取平均值对比如表 5 所示。
                        表 2 加工助剂 PP 技术指标                                表 5 生产过程中各段门尼黏度对比
                   名称           单位        数值      指标范围                   名称                   门尼黏度
              灰分(900±25 ℃)       %       12.05     12~13              正常母胶一段                    94.3
                   熔点           ℃        102.1     98~106             正常母胶二段                    73.5
                                                                       试验母胶                     84.1
                                                                       正常终胶                     60.0
             2.2 胶料性能对比                                                试验终胶                     62.5
             2.2.1 小配合试验
                                                                   如表 5 所示,加入加工助剂 PP 后试验一段母胶
                 小配合方案如表 1,正常胶料和试验胶料小配合
                                                               门尼黏度相比正常一段母胶料低 10 个值左右,相比正
             均采用一段母胶混炼后直接进行终炼加硫磺,性能如
             表 3 所示。                                           常二段母胶高 10 左右,最终的终炼胶对比,试验终胶
                         表 3 小配合硫化特性对比                         门尼黏度只比正常终胶高 2.5。
                          项目                正常       试验        2.3.2 胶料硫化特性
                 门尼黏度 [M L (1+4)100 ℃ ]      64       58
                 门尼焦烧时间 t 5 (127 ℃)/min      15       14           如表 6 所示,与正常配方相比,试验配方门尼黏
                        F L (dN.m)           2.5     2.1       度高 3.4,焦烧时间也略短,但硫化速度相近。
                       F max (dN.m)         17.9     17.9
                         t 10 /min           4.5     4.1          表 6 胶料硫化特性对比(条件 : 150 ℃ ×40 min)
                         t 50 /min           6.0     5.6                   项目               正常        试验
                         t 90 /min          10.4     9.3          门尼黏度 [M L (1+4)100 ℃ ]     58.2     61.6
                                                                  门尼焦烧时间 t 5 (127 ℃)/min     20.5     19.7
                                                                         F L (dN.m)          2.3       2.5
                 如表 3 所示,加入加工助剂 PP 后,相比正常胶料,                            F max (dN.m)         18.4      19
                                                                          t 10 /min          6.2       5.9
             试验胶料的 F L 和门尼黏度明显降低,F max 相同,硫化
                                                                          t 50 /min          7.8       7.8
             速度略快。上述结果表明在胶料中加入加工助剂在保                                      t 90 /min          13       13.7
             持原有硫化特性同时可明显降低其门尼黏度,改善加
             工性能。                                              2.3.3 物理性能
                 如表 4 所示,正常胶料和试验胶料硬度相同,试                           如表 7 所示,减段后的试验胶料的硬度与正常胶
             验胶料定伸应力和拉伸强度略低于正常胶料,但阿克                           料一致,定身应力和拉伸强度相近,伸长率相比正常
             隆磨耗、撕裂性能和回弹性能却略优,总体看二者性                           胶料略低,因为减少了 1 段回车混炼,试验胶料的炭

                                                                                                         2
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