Page 112 - 《橡塑技术与装备》2025年12期
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橡塑技术与装备
            HINA R&P  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT



                                                                   通过多方验证及调查,确定如下两方面因素导致
                                                               半钢子午线轮胎胎圈气泡高发。
                                                               2.1 成型气体残留原因
                                                                   成型阶段,内衬与胎体间气体残留的主要原因 :
                                                               反包胶囊压力不足(< 0.2  MPa)、过渡层与气密层差
                                                               级设计失配(原 270  mm/240  mm 导致界面堆积)、胎
                                                               体帘布褶皱,使气体受困于高黏度胶料界面。
                                                                   胎侧与内衬间气体残留的主要原因 :后压辊位置
                                                               及压力不匹配(< 0.15 MPa)、胎侧正包量设计失配,
                                                               正包量不足导致微气囊形成。
                                                               2.2 硫化气体残留原因
                       图 1 胎胚帘布 - 内衬层间形貌                           轮胎胎趾宽度设计不合理,钢圈宽度设计不合理,
                                                               使胎胚与钢圈宽度不匹配 ;胎趾部位胶料堆积造成,
                                                               使胶料过度压缩阻隔气体逸散。


                                                               3 解决措施
                                                                   为解决在成型二次法生产时,小规格轮胎易发生
                                                               的胎圈气泡问题,分别对导致胎圈气泡高发的 2 个因
                            图 2 成品胎 BBB                        素进行改善,主要从以下 7 方面进行了验证。
                                                               3.1 钢丝圈结构调整
                                                                   钢丝圈结构调整方案 :方形 5×4 结构 → 方形 4×5

                                                               结构 → 六角 5-6-5 结构 → 六角 4-5-4 结构。
                                                               3.2 内衬层厚度调整
                                                                   内衬由 A 料(厚度 1.2 mm)调整为 B 料(厚度 1.4

                                                               mm)。
                                                               3.3 过渡层与气密层极差调整
                                                                   图 5、图 6 示出了过渡层与气密层宽度变化,宽
                         图 3 成品胎 AUB(BBB)
                                                               度由 270 mm/240 mm 调整为 250 mm/270 mm。










                                                                   图 5  过渡层宽度 270 mm,气密层宽度 240 mm








                      图 4 胎圈部位半部件材料分布图
             2 原因分析                                                图 6  过渡层宽度 250 mm,气密层宽度 270 mm
                 图 4 示出了胎圈部位半部件材料分布图。                          3.4 胎侧正包量调整


             ·60·                                                                            第 51 卷  第  12 期
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