Page 117 - 《橡塑技术与装备》2024年3期
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设备管理与维护 叶奕风·轮胎成型机部分故障分析与解决方法
轮胎成型机部分故障分析与解决方法
叶奕风
( 天津赛象科技股份有限公司,天津 300384)
摘要 : 在轮胎生产线中,成型车间的工位因与准备、硫化等挂钩,因此其产量也很大程度上影响整体效率,而成型工位的成
型机受工艺影响,其运行动作、结构等较为复杂,故障率较高,需要维保人员定期进行维护,必要时进行改造。本文以某四鼓研
发项目为例,分不同工位、不同功能区域简要阐述一些易影响成型机生产效率的问题,并对其原因进行分析,以及从生产现场角
度介绍一些预防、解决的方法。
关键词 : 轮胎成型机 ;产量 ;改造
中图分类号 : TQ330.4 文章编号 : 1009-797X(2024)03-0063-04
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2024.03.014
1 导开工位 察来看,有可能会影响物料的输送效率,导致产量下
操作工在每次从贴合鼓一侧的数控画面上观察到 降,故本文不推荐此方法 ;另一种是在该工位上添加
物料用尽后,需前往导开工位更换料车,并将用尽的 可以使料车刹车的刹车盘装置(图 2),在装置上设置
物料与新物料粘连起来。因料的种类、宽度、厚度等 传感器,每当检测到料车的工字轮速度过快时,刹车
不同,操作工的操作时长也会有所偏差(经计时,从 盘启动,将料车上缠有垫布的转轴抱死,从而终止整
工人离开工位开始计算,一般会在该操作上耽误 2~5 辆料车上工字轮的转动。此种方法经该设备现场停机
min 左右),而又因轮胎成型机一般占地面积比较大, 改造实验,效果较为良好。
所以,为保证生产效率,应尽量减少操作工往返工位, 除考虑用物理方法降低电机转速外,此问题也可
以及在该工位上操作、处理问题的时间。以某四鼓成 在高低位装置上得到缓解 :如加高该装置的整体高度,
型机的零度物料导开工位为例,其高发的问题是物料 使其直接放在地面上,增大料兜下降时的回旋空间,
拥堵,操作工在 8 h 一班的工作时间内,有时需要往 此方法经现场改造观察,同样有一定效果。但此类方
返 2~3 次,使用电剪刀等工具单独处理,如图 1。 法因高低位装置本身带有的轮组装置具备拉料的特性,
产生该问题的原因一般有两点 :一是该工位和供 在改动之后,可能会加大左右两条零度物料的拉力差
料架之间的保证物料输送节奏,以及控制物料拉力的 距,导致其在带束鼓上贴合时左右长短不一,影响轮
高低位装置整体高度的影响,若整体高度不够,没有 胎工艺效果(此问题详见后文描述)。
给高低移动的料兜留出足够活动空间的话,就可能会
造成物料频繁拥堵。二是因高低位装置的高度不够, 2 带束层输送系统
反馈物料料兜已经到达低位的开关无法准确检测到物 在该四鼓成型机上,操作工在带束鼓上生产胎坯
料已经到达低位(此时应停止导料,等待物料向供料 时,需检查每条从传送带上输送下来的物料长度是否
架输送一定距离的物料之后再继续导开),导致开关无 符合当前工艺标准,方可执行下一步。当发现长度有
法及时反馈给导开工位上的变频电机 “ 减速 ” 的信号, 问题时,需将已经贴在鼓上的物料整体撕下来,放置
电机一直以高速运转,工字轮仍然以高速转动,导致 在指定位置并重新传送物料粘贴,以生产角度讲,这
拥堵。 种操作既耽误时间、影响生产效率,也会造成废料,
经现场试验,解决该问题的方法有以下几种 :一
种是通过降低导开上的电机速度来减少料车上工字轮
作者简介 :叶奕风(1996-),男,机械工程师,本科,主
的多余转动,但此方法经该四鼓成型机的现场实践观 要从事机械设计工作。
收稿日期 :2023-03-01
年
2024 第 50 卷 ·63·