Page 122 - 《橡塑技术与装备》2024年6期
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橡塑技术与装备                                          CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT

                 其它相关设置 :网格集中于上面板区域加密,网                        网格密度及质量基本一致(相关过程图片略)。
             格核心区密度,网格质量,扭曲度等满足分析要求(见                              优化后仿真结果对比可知(见图 7):
             图 5)。














                                                                            图 7 优化 1 底座形变图
                      图 5 底座简化模型和网格化模型
                                                                   与原结构相比底座安装热板的核心区域形变量减
             2.2.3 CAE 仿真结果
                                                               小,但在其远端位置优化效果不大仍有较大形变。因
                     通过 CAE 仿真可得,原有结构底座体在与热板
                                                               此针对此次结果需要再次优化。
             接触相关的四个区域内出现了较为显著的形变,尤其
                                                               3.2 优化 2
             是与热板(隔热板)接触的核心区域。这些位置的形
                                                                  (1)上面板与热板接触面改为圆形,满足热板(隔
             变在一定程度上影响合模精度(见图 6),由此可见底
                                                               热板)全接触要求。(与优化 1 一致)
             座在现有结构和材质下会产生不均匀的较大形变。
                                                                         (2)上面板中央区、底座中间区、两侧变形区
                                                               四处形变较大区域增加支撑筋板。(筋板位置保持与优
                                                               化 1 一致,筋板厚度改为 t=35  mm,同时增长原有主
                                                               筋板 100 mm)
                                                                   CAE 模拟设定条件与初始 CAE 模拟设定相同,
                                                               网格密度及质量基本一致(相关过程图片略)。
                                                                   优化后仿真结果对比可知(见图 8):
                                                                   与结构优化 1 相比底座的周边形变量减小明显,
                                                               但是中间圆孔区变化不大。说明中间区域优化方案效
                                                               果不佳,需调整此处优化方案。
                          图 6 原结构底座形变图

             3 CAE 仿真分析
                 根据前期 CAE 仿真分析可知,目前底座顶面与热
             板接触面积大小和底座的整体结构确实存在造成轮胎
             硫化产生飞边的可能。现针对以上问题对底座结构进
             行优化补强,在不改变材质情况下,使用 CAE 仿真验
             证优化效果,并根据验证效果逐次分析迭代至较好结
             果。优化迭代过程思路如下 :
             3.1 优化 1
                (1)上面板与热板接触面改为圆形,满足热板(隔
                                                                            图 8 优化 2 底座形变图
             热板)全接触要求。
                (2)上面板中央区、底座中间区、两侧变形区四                         3.3 优化 3
             处形变较大区域增加支撑筋板(筋板厚 t=25 mm)。                          (1)上面板与热板接触面改为圆形,满足热板(隔
                 CAE 模拟设定条件与初始 CAE 模拟设定相同,                     热板)全接触要求 ;(与优化 2 一致)

                                                                                                         6
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