Page 117 - 《橡塑技术与装备》2024年11期
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设备管理与维护                                                王其营 等·胶囊反包成型机增加成型棒装置的改造


               (导入容易)的农业胎胎坯成型 ;而对断面较宽或特别                          按照标准胎折算产量,每班(8  h)可以成型标准胎
                宽的规格系列可以继续采用原来缠绕或贴合、分块贴                           60 条左右,标准胎的不变价按照 741 元 / 条核算。
                合的胎面成型模式。                                            (1)胎坯质量提升产生的经济效益
                    在成型棒装置改造完成后,先按照安全标准对对                             如果按照成型棒导入胎面的胎坯合格率比贴合胎
                所有的部件进行检查,确保运行顺畅、没有安全隐患,                          面或缠绕胎面的合格率提高 1% 统计,不合规胎坯出
                特别是帘布筒传递装置的前进动作自锁与成型棒装置                           现废次品率的比例为 20% 以上,废次品价值是合格产
                提升风缸下降动作必须可靠,绝对不能出现误动作而                           品价值的 10% 左右,每年按照 330 个工作日计算,则
                损坏设备零部件或造成人身伤害,这是改造的前提。                           每年因胎坯质量提升而减少的损失为 :
                然后按照工艺要求进行动作调试,确保改造后的装置                               741×1%×20%×(1-10%)×60×3×330=79 228
                满足工艺要求,这是改造的目的。                                  (元)≈7.92 万元
                    提前将压好的胎面按照工艺标准进行接头,成为                            (2)成型效率提高产生的经济效益
                胎面筒备用。将胶囊反包成型机的帘布筒传递装置退                               上面提到,采用成型棒装置导入胎面,可以使成
                至机箱最里侧,然后利用提升风缸将成型棒装置下降                           型效率提高 6%~10%。按照平均提高 8% 核算,则每
                到最低点,将胎面筒套入到成型鼓及成型棒上 ;点动                          班提高的胎坯产量为 :
                主机带动成型鼓,并通过成型棒装置的手轮调整成型                                          60×8%=4.8(条)
                棒的角度,使胎面筒顺利导入到胎体外面。根据激光                               按照胎坯价格是轮胎价值的 80% 核算,即每条胎
                标线仪的位置显示,胎面筒导入到位后,通过成型棒                           坯的产值为 :
                装置的大气缸将成型棒抽出。将成型棒抽出位置的胎                                       741×80%≈593(元 / 条)
                面用手拽平,就可以用下压辊压实胎面。                                    则改造后每年增加的产值为 :
                    如果较宽胎面通过成型棒装置导入,在成型棒大                             593×4.8×3×330=2  817 936(元)≈281.79 万元
                气缸行程足够的前提下,可以直接导入 ;如果大气缸                              按照 5% 的产值利润率核算,则改造后,每年增
                行程不足,可以将胎面分成两块或多块压出,结合部                           加的利润为 :
                位要压出适宜的角度,确保胎面导入后结合部位无空                                       281.79×5%≈14.09(万元)
                隙。如果采用胎面分块导入,改造后的胶囊反包成型                              (3)设备投资成本降低
                机可以成型大部分斜交胎规格,特别是目前市场需求                               在胶囊反包成型机完成成型棒装置改造后,不用
                较大的工业胎、光面胎、港口胎等都可以利用改造后                           再投资购置胎面缠绕装置。按照目前的市场价格核算,
                的成型棒装置导入胎面。                                       增加一套胎面缠绕生产线,投资额在 120 万元左右 ;
                    在胎面导入时,由于胎面较窄,用成型棒装置导                         按照上述核算方法计算,投资回报率在 3 年以上。
                入胎面的劳动强度低于胎面贴合的强度,成型工可以                               而进行成型棒装置改造,投资额只有 6 万元左右,
                接受 ;从胎面导入所用的时间来看,要少于胎面贴合                          但是每年产生的直接经济效益却在 22 万元以上。正常
                的时间,大约 10~15 条就可以节约 1 条胎坯的成型时                     情况下,仅用 4 个月就可以收回投资成本,而且不用
                间,即相当于成型效率提高 6%~10%。由于胎体不用                        增加占地面积。
                卸下,直接在成型机上将胎面导入,可以减少胎体在
                集中缠绕时存在的周转空间大、胎坯容易变形、缠绕                           4 结语
                精度降低等问题。因此,从使用效果来看,此改造方                               第一台胶囊反包成型机增加成型棒装置的改造,
                案比较理想。                                            是由烟台鹏宇轮胎机械有限责任公司在徐州徐轮橡胶
                3.2 改造后的经济效益分析                                    有限公司一台 2024 农业轮胎胶囊反包成型机上完成。
                    改造后的经济效益主要体现在三方面,一是胎坯                         改造后经使用验证,胎面导入的时间缩短、胎坯成型
                质量提升,二是成型效率提高,三是设备投资减少。                           效率提高、胎坯质量得到明显提高,而且大大降低了
                    为核算成型棒装置改造后的经济效益,按照胶囊                         设备投资成本,节约了厂房占用面积,使用效果和经
                反包成型机的成型产量以标准胎计算。正常情况下,                           济效益都比较理想。




                      年
                2024     第   50 卷                                                                      ·63·
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