Page 118 - 《橡塑技术与装备》2024年7期
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橡塑技术与装备 CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
期的积。如果上述泄漏点是在 3 天后停产时处理,则 如果定型蒸汽阀门泄漏通径为(或相当于)10
蒸汽泄漏量就是: 14×24×3=1 008(kg),泄漏损失为: mm,查蒸汽压力、泄漏点孔径与蒸汽泄漏率的对应曲
300÷1 000×1 008=302.4(元)。 线,得知蒸汽泄漏量约为 55 kg/h。一般胎坯定型时间
2.2 硫化蒸汽泄漏的应对措施 为 5 min 左右,则在胎坯定型期间蒸汽的泄漏量约为
当锅口密封漏汽时,如果泄漏点的通径不是很大, 4.6 kg/ 次条。而一台双模硫化机每天硫化 48 条左右,
则可以在该硫化周期结束后进行处理。处理时要检查 则每天的蒸汽泄漏量将达到 220 kg,价值 66 元 / 天。
泄漏点处锅口密封盘根的损坏程度,如果是局部损坏, 如果充压蒸汽压力为 1.4 MPa,泄漏阀门的通径
则可以把损坏段用比较锋利的刀具按照 45° 角切割取 为 5 mm,则泄漏量约为 108 kg/h,如果充压时间每
出,断面要平整,然后更换一段新的盘根。更换的盘 天为 16 h,则每天的泄漏量将达到 1 728 kg,价值
根也要切出与原有盘根断面角度相反的呈 45° 角的平 518 元 / 天,损失较大。
整断面,长度比实际长度稍长一点,以便于更换后的 3.2 内压蒸汽泄漏的应对措施
盘根接口能压实,避免再次泄漏。如果盘根整体老化 对于定型蒸汽的泄漏,可以在胎坯定型期间测量
或损伤严重,则应该把盘根整体更换。如果是锅口安 一下介质联箱与主排管之间的表面温度,也可以查看
放盘根的沟槽出现变形,则应该把凸出点用磨光机磨 回水箱有无蒸汽泄漏。如果温度正常,则说明没有泄
平,凹坑点则用电焊填平,然后用磨光机修磨至标准 漏 ;如果温度较高,则说明有泄漏。如果温度特别高,
尺寸,再更换或修复锅口盘根。 则说明泄漏比较严重,这时回水箱也会有蒸汽冒出。
如果泄漏点的通径较大,但是不会对硫化系统及 对于轻微的泄漏,把阀门关紧即可 ;对于严重泄漏,
现场操作工和电气运行造成威胁,则可以预判一下蒸 则必须及时查清原因,及时处置,以免影响整个系统
汽泄漏量的损失,并与正在硫化轮胎的价值进行对比; 的运行。
如果蒸汽泄漏损失小于所硫化轮胎的价值,则可以继 如果是充压蒸汽泄漏,检查方法与定型蒸汽相近,
续硫化,直至硫化周期结束后按照上述方法进行盘根 也是根据介质联箱与主排管之间的表面温度以及查看
修复或更换 ;如果蒸汽泄漏损失大于所硫化轮胎的价 回水箱有无蒸汽泄漏。然后采取关紧阀门或硫化结束
值,则应该提前结束硫化,及时止损,然后再按照上 后更换阀门等措施进行解决。
述方法进行盘根修复或更换。
如果蒸汽泄漏点对硫化系统及现场操作工和电气 4 内压水泄漏的损失及应对措施
运行造成较大威胁,则应该果断停止硫化,以损失所 轮胎硫化过程中的内压水泄漏一般分为外漏和内
硫化轮胎的价值避免发生意外,然后再按照上述方法 漏两种情况。所谓外漏,主要是因为内压水管道焊缝
进行盘根修复或更换。 裂口或剥蚀、弯头、法兰盘、阀门、补偿器损坏及胶
囊出现异常等原因造成内压水直接喷射到管道或硫化
3 内压蒸汽泄漏的损失及应对措施 设备之外 ;而内漏则是因为硫化机内压水与内冷水或
此处所指的内压蒸汽是指在轮胎硫化过程中用于 主排管之间的阀门关闭不严,且内压水压力高于内冷
胎坯定型和充压的蒸汽。此处蒸汽泄漏,一般是因为 水和主排管的压力,导致内压水通过联箱进入内冷回
阀门关闭不严,通过介质联箱直接喷射到主排管道内, 或主排管道。按照泄漏量及损失情况而言,由于外漏
然后进入回水箱。此种泄漏,从硫化设备外部无法直 容易发现,处理及时,损失相对小一点 ;而内漏不容
接观察到,但是在回水箱处可以看出 ;泄漏严重时, 易发现,一般是在内压水系统出现水位低、温度变化
会影响整个硫化系统运行,其浪费量同样不容忽视。 大以及内冷回水管温度升高、主排水箱出现冒汽等异
3.1 内压蒸汽泄漏的损失计算 常现象才会被发现,持续时间较长,损坏相对会更大。
一般用于定型的蒸汽压力在 0.1 MPa 左右,用于 4.1 内压水泄漏的损失计算
充压的蒸汽压力在 1.4~1.8 MPa 之间。 内压水虽然是汽、液两相流,但是其热量来源于
由于内压泄漏都是因为阀门关闭不严造成,蒸汽 进入除氧器的蒸汽。其泄漏量的损失可以通过泄漏的
泄漏的通径相对会比较大,从而造成蒸汽泄漏量也比 内压水的总量推算出加热蒸汽的用量。
较大。 1 kg 软化水(可以看作是纯水)温度每升高或降
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