Page 54 - 《橡塑技术与装备》2025年12期
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橡塑技术与装备
            HINA R&P  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT



                                                               的机筒,其双孔的直线度、圆度、平行度以及平面垂
                                                               直度都能够精确控制在 0.02  mm 以内,双孔表面的粗
                                                               糙度更是达到了 Ra0.8  μm 以下的优质水平,完全符
                                                               合图纸要求的严格标准。
                                                                   这一成果的取得,不仅标志着机筒零件在质量上
                                                               得到了显著提升,更重要的是,在加工效率方面也实
                                                               现了跨越式的提升。原先采用磨削方式加工一件机筒
                                                               内孔需要耗费长达 40  h 的时间,而现在采用精镗加工
                                                               方法,一节机筒双孔的加工时间仅需 4  h,加工时间
                         图 9 自制刀具 HH211011

                                                 表 1 自制镗刀体优化记录表
              优化次数                     存在问题                       优化位置                  优化结果
                     刀体侧刀面与刀刃不垂直,装夹后,刀刃与零件接触面积小,                           刀体侧刀面与刀刃垂直,方便对刀,刀刃与零
              第一次                                                刀体主偏角
                                    起不到光刀作用。                                         件接触面积增大。
              第二次     刀刃高于零件中心高,加工时振刀,影响零件表面粗糙度。                  刀体厚度         刀刃高与零件中心高一致消除振刀。
              第三次         刀体后角小,加工时,刀片后刀面先接触零件。                   刀体后角     增大安装后的后角,刀体安装刀片底面倾斜 3°
              第四次                正刀加工有轻微崩刀现象。                   刀片安装位置               反向崩刀现象消除

             缩短了整整 9 倍。这不仅极大减少了生产周期,也降                         上有了显著提升,更在加工质量上达到了前所未有的
             低了企业的运营成本。                                        高度,真正做到了高效与高精度并存的加工效果。值
                 此外,值得一提的是,原先需要单独进行的平磨                         得一提的是,此项技术还填补了机械加工领域中 8 字
             基准平面加工步骤,现在也可在孔加工时一并完成。                           形以镗代磨的技术空白,这无疑是对我们技术实力的
             这一改进不仅简化了加工流程,还节省了原本需要在                           极大肯定(见图 10)。
             加工中心机床上进行基准铣削的 4  h 时间。这不仅提
             高了设备的利用率,还进一步缩短了整体加工周期,
             提升了整体生产效率。
                 总的来说,这次刀具切削参数的优化和 “ 以镗代
             磨 ” 加工方法的成功应用,不仅提升了机筒零件的加
             工质量和效率,还为企业带来了显著的经济效益。这
                                                                               图 10 机筒加工
             一成果不仅体现了我们在加工技术方面的创新能力和
                                                                   原先,加工一个机筒需要耗费长达 44  h 的时间,
             实力,也为我们在未来面对更多挑战时提供了宝贵的
                                                               现在,通过我们的新方法,加工时间得到了惊人的缩
             经验和信心。
                                                               减 —— 减少了超过 1  000%。按照数控立车 270 元 /h
                          表 2 镗刀切削参数试验
              序号   转速 /min  进给 / 转  切深 /mm   切削时间  表面粗糙度       的成本来计算,每件机筒现在能够节省下 40  h 的加工
                                            /min
               1     50      0.15   0.03     80     Ra3.2      时间,这直接意味着每个机筒能够节省的经济成本高
               2     70      0.2    0.03     60     Ra2.1      达 10  800 元。对于每台造粒机组而言,由于其包含 9
               3     80      0.2    0.03     56     Ra1.6
               4     100     0.25   0.03     53     Ra1.2      个机筒,因此总节约金额可达 9.7 万多元。至今为止,
               5     120     0.2    0.03     50     Ra0.9      我们已经使用这种加工方法完成了 10 台套造粒机组的
               6     160     0.2    0.03     47     Ra0.8
               7     200     0.18   0.03     45     Ra0.5      加工,累计节约的成本更是攀升至 97 万多元。
               8     240     0.2    0.03     30     Ra0.6
                                                                   此外,我们采用的新型自制刀具以镗代磨加工法,
                                                               并未止步于机筒的加工。这一技术同样被成功应用在
             3 效果及经济效益
                                                               了复杂构型的转子体内孔加工上(见图 11)。在这种
                 通过精心挑选的带涂层的三面刃铣刀片,并结合
                                                               应用场景下,每件转子体都能节省下数控立车磨削的
             专用刀具的细致设计与制造,我们成功地实现了以镗
                                                               40  h 时间。按照同样的成本计算方式,单件转子体的
             代磨的加工方法。这种方法的引入,不仅在加工效率

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