Page 106 - 《橡塑技术与装备》2024年8期
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橡塑技术与装备 CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
4 对策的实施 4.2 对策实施二 :更换加压缸铜管
4.1 对策实施一 :提高员工操作技能及解决 为了解决加压缸风管爆裂的问题,企业首先加快
问题能力 更换风管的频次、每年 3 月份和 6 月份各更换一次,
加强对操作人员的培训如图 12,提高他们的技能 虽然有所降低但严重制约生产效率和生产成本。最后
水平,确保他们能规范操作硫化机。为实现员工工作 通过对不同材质的风管进行验证,最终选取铜管替换
的标准化,加强操作技能的培训,现操作工技能等级 塑料材质的风管,如图 13,表 1。
提升至 3 级且维修工技能等级提升至 3 级 ;维修工技
能等级提升至 1 级。技能等级提升后,设备故障废品
不良废品率降低。
图 13 塑料风管(左)铜制风管(中)风管价格对比(右)
图 12 对策实施一效果
表 1 更换前与更换后数据
更换前数据(塑料风管) 更换后数据(铜管 )
时间 风管断裂次数 产生废品 时间 对策 风管断裂次数 风管断裂产生废品
2022 年 9 月 26 52 2023 年 1 月 更换加压缸铜管 0 0
2022 年 10 月 20 40 2023 年 2 月 更换加压缸铜管 0 0
2022 年 11 月 6 12 2023 年 3 月 更换加压缸铜管 0 0
2022 年 12 月 5 10 2023 年 4 月 更换加压缸铜管 0 0
4.3 对策三 开发 MES 系统程序,出现异常 硫化机设备故障类废品数量大幅降低如图 16 :
冻结机台 2022 年 度 硫 化 机 设 备 故 障类 废 品量 占 总 废 品 量
信息化管理 :采用信息化管理系统,实时监控硫 24.8%、不良品率为 0.028%,通过有效措施的开展进
化机的运行状态,提供预警,以提前发现问题。开发 入 2023 年 1 月份以来,硫化机设备故障类废品率逐
“MES 系统曲线异常冻结功能 ” 通过匹配报警参数能 月下降,效果明显,到 2022 年 4 月份达到 0.013%,
冻结曲线异常机台避免连续性设备故障废品的发生, 2023 年 1~4 月不良率平均 0.014 5%,较去年下降
降低设备故障不良率,如图 14、图 15。 0.0085%,达到预期目标!
图 14 开发 MSE 系统 “ 曲线异常冻结功能 ” 及报警参数
界面
图 16 硫化机设备故障类废品不良率折线图
图 15 数据对比 5.2 效益分析
5.2.1 直接经济效益测算
5 效果验证及效益分析 获取的经济效益 = 单胎质量损失 ×(2022 年硫化
5.1 效果验证 机设备故障类不良率 -2023 年 1~4 月份硫化机设备
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